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国内部分延迟焦化装置安全事故案例及分析(3)

点击次数:0   更新时间:2016-12-7 9:45:19     来源:www.ythaotian.cn关闭分    享:

3、操作不当导致油品泄漏着火,迫使装置停工。
1)东北某炼油厂160万吨/年延迟焦化装置,开工进油时蜡油渣油换热器未及时热紧,夜间升温时泄漏着火,导致装置停工退油。
2)某炼油厂120万吨/年延迟焦化装置中的一台焦化炉炉管烧穿导致着火,主要是流量偏流,其中一路偏流结焦,炉管表面温度升高,操作工未及时发现,长时间超过Cr9Mo的允许温度操作,导致炉管烧穿。处理措施是紧急停炉更换烧穿的炉管,增加炉管表面温度计及炉内火燃检测器。
3)东北某炼油厂40万吨/年延迟焦化装置,汽油切水带油并排污水沟,使污水沟含轻油太多,汽车通过时点火引着并爆炸,导致仪表室内仪表烧毁,装置停工检修。
4)某炼油厂焦化装置冷切焦时急冷油未关,冷焦后卸完底盖,高温油品流出自然并导致焦炭着火,装置停工,损失严重。整改后重新开工。

4、操作及设备运转不当导致的事故或装置停工。
1)早期沿江某炼油厂的60万吨/年带堵焦阀的延迟焦化装置,预热焦炭塔的凝缩油未甩净,切换四通阀时导致焦炭塔突沸冲塔,引起分馏塔冲塔,重油进入火炬放空管线,迫使炼油厂内的部分装置紧急停工,清除气体管道内的污油花费大量的人力和物力,停工损失严重。
2)沿海某炼油厂100万吨/年延迟焦化装置,生焦时间延长,泡沫层超高冒顶,导致焦炭塔冲塔,引起分馏塔底过滤器堵死,停塔底循环线清除焦粉。
3)东北某炼油厂100万吨/年延迟焦化装置,四通阀进焊渣,开工进油时无法灵活使用,硬性开关导致阀门损坏,影响开工。
4)东北某炼油厂100万吨/年延迟焦化装置,焦炭塔底着火引起保温材料着火,迫使装置紧急停工,更换阻燃保温材料。
5)东北某炼油厂100万吨/年延迟焦化装置,开工进渣油切换四通阀时,四通阀两侧的隔断阀卡死未及时打开,加热炉憋压炉管结焦,导致装置停工退油。
6)某炼油厂延迟焦化装置,除焦开底盖时,热水流出烫伤除焦人员,造成经济损失。
7)某炼油厂100万吨/年延迟焦化装置,提高装置处理量,超负荷操作,焦炭塔料位超高,焦炭塔出口管线结焦严重,焦炭塔憋压安全阀起跳,影响安全生产。
8)南方某炼油厂100万吨/年延迟焦化装置,除焦开顶盖(闸阀式顶盖)时,误开正在生焦的焦炭塔的顶盖,高温油气泄漏,造成附近居民疏散,装置停工处理。
9)某炼油厂焦化装置采用的水涡轮不好用,又没有风动马达做备用,造成切一塔焦换一次水涡轮,使开工十分不顺利,影响正常生产。
10)某炼油厂焦化装置的甩油阀采用国产球阀,执行机构到位,而阀门关闭不到位,切换四通阀后,导致高温渣油去甩油罐生焦,装置被迫停工清焦。! Y5 R! F$ h2 p4 r# w
11)某炼油厂焦化装置的冷焦水罐由于进入空气,使硫化亚铁自然发生爆炸。
12)某炼油厂焦化装置切焦器安装不好,风动马达反转,造成切焦器掉入塔内,更换备用切焦器,影响切焦操作;有的焦化装置切焦器掉入塔内,无备用切焦器,只能派潜水员进塔打捞;还有的焦化装置切焦时焦炭塌方卡钻,强行提钻导致钢丝绳断裂,影响装置的正常操作。
5、弹丸焦的产生将影响装置的安全生产
产生弹丸焦对装置的长周期和安全生产十分不利,焦炭塔振动严重,出焦容易塌方卡钻,卸底盖容易塌方伤人,冷焦困难并且放水线容易堵塞,吹汽时带到放空系统的弹丸焦容易损坏机泵,弹丸焦在地面上容易使工人滑倒摔伤,弹丸焦较硬不易破碎。
某炼油厂焦化装置产生了弹丸焦,冷焦放水管道堵塞,操作工人卸法兰疏通,由于热水喷出,工人自绞手架上摔倒而受重伤。另外,除焦工人在塔底平台上操作时经常滑倒摔伤。
根据国外资料报道和国内经验:原料的API小于7及原料的残炭/沥青质小于1.4~1.6会产生弹丸焦,当API大于10及原料的残炭/沥青质大于2.0才不会产生弹丸焦,另外原料中的金属含量、操作温度、循环比、空塔气速等对产生弹丸焦也有一定的影响。因此在设计和生产当中应尽可能避免生成弹丸焦,保证装置长期安全操作。

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