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国外部分延迟焦化装置安全事故案例及分析(2)

点击次数:0   更新时间:2016-12-7 14:31:54     来源:www.ythaotian.cn关闭分    享:

1、焦化炉管碳化导致破裂
1)焦化炉管碳化导致破裂,国内外经常发生焦化炉管烧穿引起加热炉内着火,装置停工。
2)国外某炼油厂焦化装置对炉管碳化的分析:炉管严重的碳化造成低合金辐射管的毁坏,加热炉运行6年后,碳化是不均匀的,迎火面比背火面要严重,较热的炉壁管比温度底的炉管碳化严重的多,碳化使炉管损失金属并脆化,一次在吹蒸汽时产生裂纹,用锤子一敲另一根也裂了,138根炉管全部更换。裂纹的断面显示,由焦炭、氧化铁、和铁铬化合物组成的低密度层紧密的附着在炉管内壁,管壁被较厚的多层带铁焦炭沉积物所覆盖,导致高温晶间碳扩散并形成复杂的铬-铁化合物(铬--碳化合物的络合物),此为脆化的基本原因。
3)建议:避免管壁超温操作,特别是在烧焦和蒸汽清焦时,控制管壁温度防止高温碳化,碳化后的炉管用超声波测厚较难发现炉管减薄,最好定期金相分析。
2、焦炭塔裙座焊缝开裂脱落导致蒸汽管线断裂
1)现象:美国一套焦化装置,建成投产11年后,当焦炭塔充水冷焦期间,塔体与裙座的焊缝突然断裂脱落,塔体下沉约356mm,导致两条DN25的蒸汽管线断裂,幸运的是油气管线还没问题,
2)处理措施:放净焦炭塔内的水,用缆绳栓住塔顶防止塔体倾斜,底盖不能用小车拆卸,通过人工慢慢卸下来。水力除焦完成后,检测发现裙座的每个焊逢全部损坏,许多焊逢已开裂许多时间,检查另一个焦炭塔也有开裂现象,停工后,把塔吊起到正常位置,重新安装加强的裙座并对塔进行修复,使塔体与裙座的连接比原来更牢固。
3)原因:塔体与裙座的断裂是因为焊接材料的疲劳造成的,金属疲劳是因为其每天都从常温到500℃范围内反复加热和冷却。
4)建议:定期检查塔体与裙座的焊缝,降低或放缓加热及冷却速度。
3、焦化装置流程考虑不周,焦化操作的失误,导致加氢装置停工。

(1)基本流程:焦化吸收柴油泵出口一路去柴油吸收塔,另一路出装置去柴油加氢装置进料泵入口,经升压加热后去加氢反应器。

(2)事故过程及分析:焦化吸收柴油泵在切换过程中发生抽空,被迫停泵,贫气自柴油吸收塔返回到柴油线,并串到柴油加氢装置进料泵入口,导致加氢装置进料泵抽空,尽管加氢装置采取了措施,没有进入加氢反应器的这段时间使得催化剂失活,装置停工换剂。

3)建议:装置的设计应考虑全厂的情况,应将整个炼油厂操作结合在一起,考虑由于本装置的操作失误而引起的其他装置的操作问题。操作人员应加强迅速联系,加强对发生事故后处理能力的培训。设计措施:去吸收塔的柴油线加单向阀,加氢装置设缓冲罐,柴油出装置泵和吸收柴油泵分开。
4、焦炭塔井架断裂,导致装置停工。
1)基本情况:美国一个运行20年的焦化装置,建设有两个焦炭塔A、B,这两个塔的井架是靠塔顶上焊接的1/2英寸厚的圆环支撑的,塔的井架是用平台连接,类似国内的半井架,这两个井架发生断裂,导致装置停工检修。
(2)断裂原因:发生断裂的前两个月,A塔冷却循环阶段曾发生不寻常的振动,造成钻杆在塔底偏离中心,顶部平台摇动,顶部传送设备不对中,两个塔间的通道扭曲变形,测量后发现A塔井架顶部向西倾斜30英寸。
(3)处理措施:撤掉支撑环的保温发现焊缝全部开裂,塔西侧支撑圈掉到焊缝下3英寸,塔东侧支撑圈抬到焊缝上3英寸,撤掉另一个塔时也发现类似的情况,装置停工,利用千斤顶和铁块把井架调整到正常状态,重新焊接加固。
5、分馏塔入口管线弯头漏油着大火,导致装置停工,损失惨重
(1)着火过程:19938月,一个10塔的焦化装置着火,火灾是由地面上的DN200的管线弯头漏油引起,渣油被加热到约400℃,带压送到分馏塔,管线弯头漏油闪爆成为一个大火球,大火从地面蔓延到46米的切焦平台,6分钟内大火蔓延成761548米的范围,急冷油管线被烧裂,更加大了火势,导致井架坍塌,给消防人员造成严重威胁,大火持续了5个小时,损失惨重。
(2)经验教训:加工高硫油后,管线、管件、阀门均应升级更换;加大消防水系统的能力,易着火部位应设置独立的喷淋系统,并能够在主控室远程操作;着火后的逃生道路应至少设计两条,一旦一条被大火堵死,还有其他逃生渠道。
6、国外其他事故
1199811月,由于天气原因造成停电一段时间,迫使装置重新开工,操作工打开了带压焦炭的塔底的盖,看内部是不是产生焦炭,结果热油自塔内流出,遇见空气着火,造成六名操作人员死亡。
(2)美国某炼油厂延迟焦化装置,水力除焦时,发现高压阀门开关不灵,在检修阀门时,高压水管道未泄压,致使高压水喷出把人切伤。
(3)据文献报道,美国某炼油厂延迟焦化装置,在7年的生产过程中,有15名工人死于焦化的火灾中,19985次火灾事故,有8名工人伤亡。


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